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| 煤炭科技動態(tài)

川煤集團(tuán)華榮公司代池壩選煤廠順利完成精煤壓濾機(jī)技術(shù)改造

來源:華榮公司代池壩選煤廠

作者:胥莉華

時間:2025-12-09

12月2日,川煤集團(tuán)華榮公司代池壩選煤廠406#精煤壓濾機(jī)技術(shù)改造項目順利完工并正式進(jìn)入試運行階段,此次改造采用先進(jìn)的穿流壓榨技術(shù),有效破解了傳統(tǒng)壓濾機(jī)精煤水分超標(biāo)難題,提升了產(chǎn)品市場競爭力。

該廠原406#精煤壓濾機(jī)于2014年投入使用,設(shè)備采用傳統(tǒng)泵壓脫水+高壓清水壓榨工藝,生產(chǎn)出來的浮精產(chǎn)品水分始終維持在25%左右,難以滿足客戶合同要求,導(dǎo)致銷售精煤因水分超標(biāo)扣噸嚴(yán)重給企業(yè)經(jīng)營效益帶來較大影響,成為制約產(chǎn)品質(zhì)量提升的突出瓶頸。為破解這一技術(shù)難題,該廠技術(shù)人員多方走訪市場,了解到一種進(jìn)料明流隔膜快開壓濾技術(shù)在同型號設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用,其通過引入0.8MPa高壓壓縮空氣穿透濾餅的創(chuàng)新工藝,可強(qiáng)制帶出濾餅顆粒表面水分,使精煤水分降至18%-20%。經(jīng)過多方考察論證,結(jié)合設(shè)備原廠技術(shù)匹配度、企業(yè)信譽(yù)及行業(yè)案例積累等因素,該廠最終選定衡水嘉美環(huán)保設(shè)備公司作為合作方,簽訂專項技改合同。

項目實施過程中,該廠嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,技術(shù)部門全程跟蹤指導(dǎo),施工團(tuán)隊倒排工期、掛圖作戰(zhàn),嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范完成濾板改造、氣道鋪設(shè)、氣壓系統(tǒng)調(diào)試等關(guān)鍵工序。通過優(yōu)化壓榨流程、升級過濾系統(tǒng),實現(xiàn)了脫水工藝由傳統(tǒng)的“泵壓脫水”向“高壓壓榨+穿流風(fēng)干”復(fù)合工藝轉(zhuǎn)型,在保留設(shè)備原有主體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,最大化提升脫水效率。試運行數(shù)據(jù)顯示,改造后的壓濾機(jī)運行穩(wěn)定,精煤產(chǎn)品水分較改造前降低5-8個百分點,有效解決了水分超標(biāo)導(dǎo)致的扣噸和運輸成本增加問題,預(yù)計每年可為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)損失數(shù)十萬元。

據(jù)悉,該廠后續(xù)將將全面總結(jié)406#精煤壓濾機(jī)技改項目的成功經(jīng)驗,形成可復(fù)制、可推廣的技術(shù)改造方案,逐步應(yīng)用于廠區(qū)其他同類設(shè)備。同時,持續(xù)深化科技創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,聚焦洗選加工環(huán)節(jié)的痛點難點問題,加大與科研院所、設(shè)備廠家的合作力度,探索智能化、高效化技改路徑,不斷提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。


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